合成氨系統(tǒng)
合成氨系統(tǒng)的相關文獻在1983年到2022年內(nèi)共計367篇,主要集中在化學工業(yè)、機械、儀表工業(yè)、廢物處理與綜合利用
等領域,其中期刊論文213篇、會議論文50篇、專利文獻3901096篇;相關期刊61種,包括大氮肥、氣體凈化、化工安全與環(huán)境等;
相關會議27種,包括2015年全國水處理技術交流會、全國化工合成氨設計技術中心站2014技術交流會、第二十三屆全國尿素廠技術交流年會等;合成氨系統(tǒng)的相關文獻由682位作者貢獻,包括林立、江莉龍、羅宇等。
合成氨系統(tǒng)—發(fā)文量
專利文獻>
論文:3901096篇
占比:99.99%
總計:3901359篇
合成氨系統(tǒng)
-研究學者
- 林立
- 江莉龍
- 羅宇
- 陳崇啟
- 倪軍
- 汪家銘
- 魯思達
- 周翔
- 孫帥
- 宋文健
- 崔華
- 張林
- 張鵬
- 楊偉東
- 楊國洞
- 楊曉勤
- 楊豫森
- 蔣遠華
- 陳輝
- 于俊濤
- 余功明
- 侯興正
- 劉飛
- 吳迪
- 姚淑香
- 宋肖盼
- 張琨琨
- 曹重陽
- 朱性慶
- 李樂倫
- 李剛
- 李煒
- 李紅明
- 楊科
- 段東林
- 王華雄
- 田青
- 賈凱
- 郭殿廳
- 陳世通
- 陳良奇
- 顧朝暉
- 丁軍
- 丁明公
- 萬克西
- 于麗平
- 于經(jīng)偉
- 令狐瓦奇
- 何全平
- 何惠基
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吳菲
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摘要:
在合成氨系統(tǒng)中,循環(huán)冷卻水的水質好壞對系統(tǒng)的正常運行至關重要。由于系統(tǒng)中的換熱器多為碳鋼制造的金屬換熱器,在長期使用循環(huán)冷卻水的過程中,極易發(fā)生腐蝕穿孔,進而引發(fā)漏氨事故?;诖?針對循環(huán)冷卻水的腐蝕機理及影響因素進行分析,結合系統(tǒng)實際情況提出了相應的控制措施,通過做好殺菌滅生、定期清洗、合理提高循環(huán)冷卻水的濃縮倍率以及優(yōu)化冷卻水管理工作,推動合成氨系統(tǒng)中循環(huán)冷卻水的長期穩(wěn)定運行。
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劉桂;
李西銀
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摘要:
往復式壓縮機活塞組件、十字頭連接件故障率高是化工行業(yè)面臨的一類較嚴重的共性問題.結合安徽晉煤中能化工股份有限公司1#合成氨系統(tǒng)等的實際情況,詳細介紹其生產(chǎn)系統(tǒng)中MH-92、4M50、JB6M50、6M50S等多種型號壓縮機出現(xiàn)的活塞端蓋緊固螺栓失效、活塞桿斷裂、十字頭銷頻繁斷裂、活塞體撞缸等常見活塞組件、十字頭組件故障及其改進措施.對壓縮機活塞組件、十字頭部件實施相應的技改后,保障了往復式壓縮機的長周期、穩(wěn)定運行.
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李樂倫;
李娜;
陳祥
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摘要:
兗礦新疆煤化工有限公司600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)項目在2017年實現(xiàn)單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運行后,2018年初再次大膽實踐,嘗試單臺氣化爐帶甲醇、合成氨、尿素全系統(tǒng)運行的生產(chǎn)模式,并取得了成功.簡介單臺氣化爐帶甲醇、合成氨、尿素全系統(tǒng)運行的實施背景,著重闡述實現(xiàn)尿素系統(tǒng)投運并低負荷運行的優(yōu)化調控手段,可為同類型化工企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)運行方式的調整提供一點參考與借鑒.
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韓靜1
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摘要:
在日趨嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營、安全環(huán)保形勢壓力下,安化集團公司積極開展節(jié)水降耗活動,通過對合成氨系統(tǒng)氣柜排水系統(tǒng)進行改造,使氣柜排水循環(huán)再利用,實現(xiàn)了廢水零排放,減輕了企業(yè)終端污水處理系統(tǒng)的壓力,有效降低了生產(chǎn)成本。
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劉超
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摘要:
筆者自2011年以來從事專職安全員工作已近10年,期間經(jīng)歷合成氨系統(tǒng)大中修、關鍵裝置重點部位在線檢修、復合肥項目建設及原始開車等風險較大作業(yè)或任務。綜合多年的工作,有以下幾方面的感觸。一、精研標準,宣貫培訓每項安全規(guī)定的實施需要屬地領導的支持,更需要專職安全員的解讀,無論高危制度的學習、檢維修票證的實施、工作危害分析、事故樹分析等各類新的標準、措施、方法,需要仔細的研究,專職安全員要做好"專家”作用,用最簡單有效的方式,精煉的宣貫與培訓,保證有效落地。
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馮偉珍
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摘要:
概述云峰分公司合成氨裝置氨回收現(xiàn)狀.介紹無動力氨回收技術的原理、工藝流程,并進行系統(tǒng)物料平衡計算及經(jīng)濟效益分析.分析表明采用無動力氨回收技術回收合成氨系統(tǒng)弛放氣、吹出氣中的氨技術上可行.采用無動力氨回收技術,從吹出氣中每年可回收氨845.70 t,回收氫氣5355028.8 m3,從弛放氣中每年回收氨3962.06 t,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益1460.07萬元,同時緩解稀氨水造成的環(huán)保壓力.
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李樂倫;
徐美同;
李家棟;
張永軍
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摘要:
2017年9月兗礦新疆煤化工有限公司600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)裝置檢修結束后,甲醇變換催化劑和甲醇合成催化劑均需硫化及還原,在僅有1臺氣化爐具備投用條件的情況下,采用單臺氣化爐帶合成氨系統(tǒng)運行,用自產(chǎn)H2還原甲醇變換催化劑和甲醇合成催化劑,隨后創(chuàng)造性地提出1臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運行的思路,以達到既滿足新更換甲醇合成催化劑低負荷運行的要求又可將本應放空的合成氣用于生產(chǎn)液氨的目的,實現(xiàn)節(jié)能降耗、增產(chǎn)創(chuàng)效.對單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運行的實施背景進行介紹,對實施的可行性進行論證,并詳細介紹此運行模式的實施過程、調控措施、注意事項及經(jīng)濟效益,以便為公司下一步的運營管理提供一定的理論數(shù)據(jù)和操作經(jīng)驗,也為化工生產(chǎn)領域的生產(chǎn)運行和管理開創(chuàng)出新的思維模式.
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姚剛;
者有強;
石勇
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摘要:
結合兗礦新疆煤化工有限公司600kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)裝置(產(chǎn)能為300kt/a甲醇、300kt/a合成氨、520kt/a尿素)的生產(chǎn)實際,基于增強裝置操作的靈活性與節(jié)能減排、提產(chǎn)增效等方面的考量,多次進行了單臺氣化爐帶甲醇、合成氨雙系統(tǒng)運行的實踐(即將單臺氣化爐所產(chǎn)水煤氣按一定比例分配至甲醇變換系統(tǒng)和合成氨變換系統(tǒng),在保證變換催化劑床層不超溫、甲醇合成系統(tǒng)不超壓的情況下,維持甲醇系統(tǒng)、合成氨系統(tǒng)的運行)并取得了成功.詳細介紹此種運行模式下熱電工段、氣化工段、變換工段的操作要點,總結其不足之處及取得的成效,并明確了下一步技術攻關的目標.
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皮劍鵬;
李小飄
- 《第十七屆全國氣體凈化及硫磺回收技術年會》
| 2016年
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摘要:
湖北三寧化工股份有限公司氮肥廠合成氨生產(chǎn)裝置經(jīng)2年生產(chǎn)周期的檢驗,生產(chǎn)效率仍保持在較高的水平,實現(xiàn)噸氨原料煤耗小于1400kg,噸氨電耗小于1050kW,主要源于節(jié)能裝置發(fā)揮了巨大效益,其中包括2臺雙良節(jié)能系統(tǒng)股份公司生產(chǎn)的蒸汽雙效型溴化鋰制冷機組.2年多來溴化鋰機組既能保證設備長周期穩(wěn)定運行,又能充分利用裝置的多余資源,為合成氨系統(tǒng)源源不斷的提供生產(chǎn)所需的冷量,達到節(jié)能降耗的目的.簡述了氮肥廠2套溴化鋰裝置的運行情況.
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陳世通
- 《全國化工合成氨設計技術中心站2016年技術交流會》
| 2016年
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摘要:
山東恒昌聚材化工科技股份有限公司利用甲醇弛放氣和空分系統(tǒng)副產(chǎn)的氮氣建設了一套10萬婦合成氨裝置.該套裝置采用的工藝流程是甲醇弛放氣變壓吸附提氫→精脫硫系統(tǒng)→高壓合成.針對合成氨裝置生產(chǎn)過程中暴露的部分設備和工藝問題,公司進行了相應的技術改造,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益,本文就近年來措施的技術改造進行簡要介紹.
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張林;
周翔;
楊國洞
- 《2015年全國水處理技術交流會》
| 2015年
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摘要:
根據(jù)現(xiàn)場長期運行的情況,對合成氨循環(huán)水系統(tǒng)產(chǎn)生的問題和原因進行了跟蹤和了解.通過對數(shù)據(jù)和垢樣的分析得出系統(tǒng)腐蝕屬于典型的垢下腐蝕和Cl-腐蝕的結論,從而對循環(huán)水的控制研究提出了控制補水水源水質、增加堿性殺菌劑、定期清洗、增加旁濾設施的處理能力、定期提高循環(huán)水流速、保持殺菌藥劑多樣性、加強菌藻的分析和完善檢測手段、加強對系統(tǒng)內(nèi)部粘泥的處理幾個切實可行的改進措施.
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于繼濤;
于俊濤
- 《全國化工合成氨設計技術中心站2014技術交流會》
| 2014年
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摘要:
我公司2#合成氨系統(tǒng)是2002年建成投產(chǎn)的,采用固定床間歇制氣工藝,共有11臺造氣爐.據(jù)2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,大部分尿素類企業(yè)的噸氨煤耗在1100kg以上(理論上噸氨耗煤約800kg),我公司噸氨實際塊煤消耗為1160kg左右,還存有較大的節(jié)能潛力.2011年9月,我公司借鑒其他公司的成功經(jīng)驗,結合生產(chǎn)實際情況,利用航天爐空分崗位的富余氧氣(濃度99.9%,壓力5.OMPa,富余量2000Nm3/h ),在2#造氣系統(tǒng)上加氮階段加入富氧,改為富氧造氣。2011年12月15日開始在8#,9#,10#爐試運行,12月18日11臺造氣爐全部投入富氧制氣。近la的運行表明,富氧制氣取得了較好的運行效果和經(jīng)濟效益。
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謝義
- 《第二十三屆全國尿素廠技術交流年會》
| 2014年
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摘要:
文章概述陽煤集團煙臺巨力化肥公司(原萊陽化肥廠),尿素車間現(xiàn)有兩套尿素裝置,其中1#尿素裝置采用原化四院四萬噸通用設計,于1993年5月建成投產(chǎn).2#尿素裝置采用原化四院六萬噸通用設計,于1997年7月建成投產(chǎn).改造前兩套裝置總產(chǎn)能達到500 t/d.2008年公司進入陽煤集團后,為進一步將企業(yè)做大和提升抗風險能力,在陽煤集團的大力支持和公司新領導班子的帶領下,從2009年開始,對合成氨系統(tǒng)進行增產(chǎn)節(jié)能改造,將合成氨生產(chǎn)能力由300 t/d增加到450 t/d,同時對尿素系統(tǒng)進行增產(chǎn)節(jié)能改造.
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- 合肥綜合性國家科學中心能源研究院(安徽省能源實驗室)
- 公開公告日期:2022-05-13
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摘要:
本發(fā)明公開了一種合成氨催化劑的制備,涉及氨合成技術領域。具體包括將草酸銨、Pr(NO3)3·6H2O、Ce(NO3)3·6H2O加入去離子水中,攪拌30分鐘后,將溶液轉移到80°C的恒溫水浴中,旋轉蒸發(fā)直到完全干燥;取出樣品研磨后,將得到的的粉末在馬弗爐中800°C下煅燒6h,再將樣品用RuCl3水溶液充分浸漬;烘干后再通入H2/Ar混合氣的管式爐中加熱到400°C并保持2h,升溫速率為5°C/min;加熱結束后自然冷卻到室溫。用去離子水和乙醇洗滌去除離子殘留,60°C干燥6h即得Ru/PrCeO3催化劑。本發(fā)明制備的催化劑方便利用水蒸氣和氮氣進行原位反應合成氨,同時能夠在低溫低壓條件下合成氨。
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