摘要:
宣鋼煉鐵廠3#高爐于2011年6月10日開爐,共配備三座BSK項(xiàng)燃式熱風(fēng)爐,風(fēng)溫保持在1180°C左右.生產(chǎn)過程中,1#~3#熱風(fēng)爐爐殼與熱風(fēng)支管交接處的上半部分相繼出現(xiàn)溫度高、跑風(fēng)等異?,F(xiàn)象,且逐步加重.先后采取通冷風(fēng)、局部灌漿、開焊處挖補(bǔ)焊接、包盒子填料等措施,雖然短時(shí)間解決了高溫問題,但生產(chǎn)一段時(shí)間,又會(huì)出現(xiàn)跑風(fēng),燒紅現(xiàn)象,熱風(fēng)出口內(nèi)部的耐材判斷已呈現(xiàn)出下沉,變形,脫落等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響到熱風(fēng)爐的使用壽命,波及到安全生產(chǎn).2016年利用10月份停爐中修機(jī)會(huì),對(duì)三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口進(jìn)行挖補(bǔ)爐殼并根據(jù)破損情況、施工難度、耐火材料準(zhǔn)備情況,論證并創(chuàng)新施工方案:局部砌磚,整體澆注,分布實(shí)施.即從下部開始砌磚,保留兩環(huán)磚的澆注空間,砌至熱風(fēng)爐出口中心水平以上位置,局部大墻和支管頂部全部用重質(zhì)料澆注,分開時(shí)間段進(jìn)行一次性澆注.待澆注料凝固后,再支盒子澆注輕質(zhì)料.澆注采用高強(qiáng)度陶瓷耐磨料(重質(zhì))和莫來石(輕質(zhì)料),砌筑磚采用紅柱石重質(zhì)磚和輕質(zhì)硅磚,即砌筑兩層重質(zhì)磚,一層輕質(zhì)磚.由于冬季施工,氣溫低澆注料硬化緩慢,為防止?jié)沧⒘辖Y(jié)凍,制定可行的升溫、保溫措施,確保施工質(zhì)量.熱風(fēng)出口修補(bǔ)完畢后,烘爐順利,未影響到高爐開爐投產(chǎn),且實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定安全生產(chǎn).使用,熱風(fēng)出口處理經(jīng)驗(yàn)不足,2016年利用10月份停爐中修機(jī)會(huì),對(duì)三座熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口進(jìn)行大面積挖補(bǔ)并就破損情況科學(xué)論證,制定有效方案進(jìn)行快速修補(bǔ).熱風(fēng)出口修補(bǔ)完bi后,烘爐順利,未影響到高爐開爐投產(chǎn),且實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定安全生產(chǎn).